高压风机初次原因分析及处理
初步分析电机与高压风机齿轮箱不能按0-0对中方式安装。由于电机与高压风机齿轮箱处在同一箱式底座上,但箱体中间有隔断,电机下方底座内是空芯,风机齿轮箱下方底座为润滑油箱。

正常运行时,按要求润滑油温度不得低于25℃,因此,两者的基础部分存在温差,其膨胀结果不一致。按照设计要求,应将电机中心抬高0.2mm。在冷态0-0的这种安装方式下,达到热态时,风机齿轮机较电机膨胀大,齿轮箱高于电机,造成风机齿轮箱1#轴瓦受力大而产生过热现象。在调整润滑油温度后,情况有所好转,也进一步证明了这种0-0的对中方式不适合这种块装结构的设备。
初次处理及试运情况调整外圆0-0对中数据为电机中心抬高0.2mm,其它部位未做调整。高压风机在试运行过程中齿轮箱轴瓦温度依然偏高,在试运行的4h后出现了弹性联轴器变形,分析认为弹性联轴器叠片数量不够,设计强度达不到要求,在重新更换弹性联轴器后,试运中出现电机轴承温度快速升高,继而出现电机轴承因过热而烧损。在对电机轴承拆检并未发现缺油或轴承滚架脱落等常见故障现象。通过初次问题的分析、处理及试运,认为调整电机的高度并不能解决轴瓦温度偏高的问题,在调整高度上又出现了新的问题,即电机轴承超温和联轴器损坏等,需要做重新思考和分析。
针对高压风机运行中轴瓦过热原因进行了仔细分析,即风机出口管线存在应力,通过消除管线应力的办法,解决了风机轴瓦过热问题,确保风机的平稳运行。 返回列表